循环氢压缩机由浮环密封改为干气密封后,干气密封及其控制系统一次投运成功,机组运行平稳,同时干气密封泄漏均达到设计要求。采用浮环密封的压缩机,由于密封油与工艺介质接触后又返回油箱,从而污染了润滑油,每个月需置换1吨润滑油,每年需置换油12t,改造后,每年节约润滑油12t。
浮环密封辅助设备多,维修工作量较大,所需配件较多。由于润滑油酸性介质较多,对轴瓦巴氏合金的腐蚀比较大,每三年需要更换一套轴瓦,改造后,每年可减少维修及更换轴瓦费用。
此外,浮环密封系统直接放空排入大气,造成污染,而干气密封则不会有此类问题。
原密封油系统操作复杂,需严格控制密封油与参考气、缓冲气之间的差压,同时需严格控制密封油高位罐及油器分离器液位,操作难度大,易造成机组联锁停车,而干气密封操作简单,正常运行时只需间断性切除入口密封气罐内液体即可,减少了机组非计划停车的风险。