在实际运转过程中,发现该风机轴承座温升过高,风机整体振动较大,几乎每个月都会出现由于轴承的故障而停机更换2一3次轴承。频繁的停机维修,不但加重了维修工作量,而且给生产也造成了较大损失。
为了提高风机中两个轴承的同轴精度,及风机轴轴承支撑部位的刚性,将两个独立的轴承座改造为一个整体的轴承座,这样通过对轴承座的改造,大大简化了风机轴在安装过程中的调整过程,使风机轴的安装调整变得更容易。
为了确保轴承在高速高温下得到良好的润滑,我们将原来的脂润滑改为稀油润滑,并设计了一个稀油润滑自动补油器。这种自动补油器不仅能够显示轴承的润滑液位状况,而且能够实现自动补充润滑油,保持油位的恒定,从而使润滑更可靠,操作更简单。
为了有效补偿由于高速运转,风机轴承发热而带来的轴承游隙变小,将原来普通级游隙的轴承增大一级,这样可以防止高温工作下的轴承,由于轴承游隙变小,而出现“抱死”现象。