汽封系统的改进初期生产的机组,汽封系统不尽如人意,有漏汽现象,呈现轴封加热器容量不足现象。经复算原设计计算并无问题,但原设计轴封加热器的关键材料:热交换肋片管的肋高要求E1127mm,而国产化后的肋片管肋高低于此数值,轴封加热器性能未达到设计要求。此外,实际汽封修刮间隙较大,以及若发生汽封弹簧片断裂,门杆自密封不到位,都增加了汽封漏汽量。为杜绝各种工况下的汽封漏汽,对汽封系统作了改进,300MW机组轴封加热器热交换面积由64m2放大至80m2,以后又放大至110m2。轴封加热器抽风机由515kW,700mmH2O压头,14m3/mm风量,增大至715kW,820mmH2O压头,18m3/mm风量。抽汽管由168放大至219,采取这些措施后,解决了问题,汽封系统工作正常。
提高汽轮机控制系统的可靠性汽轮机控制系统主要由DEH及EH系统两大方面组成,由于我公司引进的300MW机组是80年代产品,随着控制技术的发展,我公司根据出现的问题针对性地进行优化改进,进一步提高了控制系统的可靠性。具体措施如下:411DEH控制装置的改进DEH控制装置的硬件WDPF(西屋分散型过程控制系统)系统早期是71X版本,现在是81X版本,新的系统主要有以下改进:11DPU(分散处理单元)中CPU从386升级到486,这不仅意味着提高更快的运算速度和更高的可靠性,而且提供了更多的算法和性能。同时把DPU板的插槽改成了针式,彻底杜绝了接触不良隐患。由于DPU的性能和容量的提高,取消了单独的超速保护控制(OPC)站,使之与操作员自动站(OA)合并,结构简单紧凑,减少故障点。